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shulxx

新虫 (小有名气)

[求助] 大模块的硬度达不到之前小批试样实验室测试结果,这是为什么呢? 已有3人参与

如题,在大批生产大模块之前,先进行了一批小试样实验室性能测试,小试样是从80*80*400(mm)长条实验试样上截取,硬度结果达到了52-53HRC。接着生产大型模块,模块形状复杂,尺寸各种各样都有,但是没有一个方向的尺寸大于500mm的。测量了其中一个平均大小的是360*360*200(mm)。
模块的化学成分是在H13钢的基础上“优化”而来(现在必须打引号了,嘿嘿),几乎不含Si、Mn、Cr、V,C为0.35%,Mo4%,W1.6%,S控制在0.01,P控制在0.02。
浇铸出来的钢锭经过三墩三拔,高温均质等。
出现的问题:问题1:高压气淬淬不硬。  选用高压气淬炉,1080淬火,氮气冷却。接着经过一次560℃回火后冷却,表面硬度为33HRC左右,远未达预期。
问题2:升温、延时高压气淬仍不硬。  针对1080气淬淬不硬的问题,第二批试样的淬火温度选择在了1100℃,并进行更长时间保温后气淬,此次特别吩咐师傅放气量放到最大,但硬度仍然不高,没有超过40HRC。
问题3:油淬也不硬。 对第一批出现问题的淬回火样进行返工,具体工艺是在720℃下进行长时间保温后空冷,此次选择先用氮气预冷,再进行油淬。淬火后冷却到室温直接打表面硬度(没有回火!),模块表面硬度大约为38HRC左右。最关键的地方是:这次采用之前实验小批试制试样做成的冲击样进行随炉,但硬度也大约为44HRC,好像也没有达到之前的52-53HRC,纳闷!!
问题4:模块外送线切割时切断三根丝。这又说明什么?硬度又很高?竟然能把线切割的丝切断三根!!矛盾!!
问题5:试样的横纵向冲击韧性值相差很大。 纵向冲击韧性在220J,横向冲击韧性为16J。试样大小7*10*55。标准是大于179.5J就是合格。
下面附上夹杂物的金相照片(100倍)和冲击断口sem照片(500倍)。
恳请各位大神相助。。为什么会出现上面的几种问题,还有出现了这些问题现在可以怎么改善呢?小弟先谢过。。

大模块的硬度达不到之前小批试样实验室测试结果,这是为什么呢?
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大模块的硬度达不到之前小批试样实验室测试结果,这是为什么呢?-1
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FLY_Phoenix

荣誉版主 (职业作家)

小木虫归隐传道士

问题4:模块外送线切割时切断三根丝。这又说明什么?硬度又很高?竟然能把线切割的丝切断三根!!矛盾!!
线切割断丝跟材料硬度一点关系没有。

看断口SEM,上方偏中间的球状物是什么?有3、4个
建议考虑:1.材料均匀性问题;2.热处理炉温控制相同,可是对于不同大小试样而言到温所用的时间是不同的,也就是说你要考虑处理制度的问题;3.测试仪器的问题概率不大
夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2楼2014-04-18 09:07:22
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pieroarwen

金虫 (小有名气)

【答案】应助回帖

感谢参与,应助指数 +1
看看之前的金相和之后大样的金相有什么区别?
3楼2014-04-18 11:35:22
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shulxx

新虫 (小有名气)

引用回帖:
3楼: Originally posted by pieroarwen at 2014-04-18 11:35:22
看看之前的金相和之后大样的金相有什么区别?

因为后一批生产出来的都是大模块,工厂送过来的时候没有小试样,不好做成金相样啊。

[ 发自小木虫客户端 ]
4楼2014-04-18 12:33:32
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peterflyer

木虫之王 (文学泰斗)

peterflyer


【答案】应助回帖

感谢参与,应助指数 +1
问题1:怎么可以去除原来成分中的Cr和V呢?这可是细化晶粒、防止晶粒长大的主力之一,其效果比钼都强很多呢。合金不能够气淬火,说明合和金含量有严重问题,硬度太低就不奇怪了;
问题2:升温、延时高压气淬仍不硬但有改善,说明原先的碳化物在淬火时并未全部溶解,提高温度后,溶解的碳化物多了,淬火想的含碳量也就高了,硬度就有了改善,但仍未达到要求说明合金含量确实有问题。
问题3:在720度长期保温,由于温度过低,向奥氏体的转变量太少,接下来的马氏体含量也就少了,硬度低合情合理;
问题4:模块外送线切割时切断三根丝。这什么也说明不了。就是再硬,在放电电弧面前都是小菜一碟。
问题5:力学性能出现巨大的方向性,说明墩拔工序实在是个大失败。横向墩粗未起到改善横向力学性能的作用。第二相的碳化物估计沿长度方向严重偏析和分层。
建议措施:(1)把去除的Cr、V元素恢复进成分中;(2)加热和热处理阶段严格掌握炉内气氛,坚决杜绝出现氧化气氛脱碳现象的发生;(3)淬火前一定要加热到A3温度以上,保证碳化物完全溶解进奥氏体基体中,出炉后淬火前为防过大的淬火应力产生,可缓慢冷却至730度后再急冷淬火;(4)墩拔工序要保证足够的变形,一般要反复敦粗到直径是厚度的0.8倍,再拔长至直径的2倍。以此充分破碎碳化物,改善偏析引起的成分不均。(5)锻打加热时要防止因温度过高时间过长引起的脱碳,又要防止加热不足。
5楼2014-04-18 18:15:32
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userhung

禁虫 (文学泰斗)

木虫博士

【答案】应助回帖

感谢参与,应助指数 +1
前后的金相做一下对比应该能找到原因~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6楼2014-04-18 20:27:13
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