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大模块的硬度达不到之前小批试样实验室测试结果,这是为什么呢? 已有3人参与
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FLY_Phoenix
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2楼2014-04-18 09:07:22
pieroarwen
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peterflyer
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问题1:怎么可以去除原来成分中的Cr和V呢?这可是细化晶粒、防止晶粒长大的主力之一,其效果比钼都强很多呢。合金不能够气淬火,说明合和金含量有严重问题,硬度太低就不奇怪了; 问题2:升温、延时高压气淬仍不硬但有改善,说明原先的碳化物在淬火时并未全部溶解,提高温度后,溶解的碳化物多了,淬火想的含碳量也就高了,硬度就有了改善,但仍未达到要求说明合金含量确实有问题。 问题3:在720度长期保温,由于温度过低,向奥氏体的转变量太少,接下来的马氏体含量也就少了,硬度低合情合理; 问题4:模块外送线切割时切断三根丝。这什么也说明不了。就是再硬,在放电电弧面前都是小菜一碟。 问题5:力学性能出现巨大的方向性,说明墩拔工序实在是个大失败。横向墩粗未起到改善横向力学性能的作用。第二相的碳化物估计沿长度方向严重偏析和分层。 建议措施:(1)把去除的Cr、V元素恢复进成分中;(2)加热和热处理阶段严格掌握炉内气氛,坚决杜绝出现氧化气氛脱碳现象的发生;(3)淬火前一定要加热到A3温度以上,保证碳化物完全溶解进奥氏体基体中,出炉后淬火前为防过大的淬火应力产生,可缓慢冷却至730度后再急冷淬火;(4)墩拔工序要保证足够的变形,一般要反复敦粗到直径是厚度的0.8倍,再拔长至直径的2倍。以此充分破碎碳化物,改善偏析引起的成分不均。(5)锻打加热时要防止因温度过高时间过长引起的脱碳,又要防止加热不足。 |
5楼2014-04-18 18:15:32
userhung
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