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wo405146793

金虫 (正式写手)

[求助] 退火后纯铌板材的氧含量增加问题? 已有1人参与

材料是冷加工,中间经过退火,成品板材也经过退火,成品板材0.5mm厚,原材料氧含量50ppm,板材最终130ppm,最后怎么处理才能控制?
如果用酸洗呢?

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wo405146793

金虫 (正式写手)

2楼2017-11-24 12:09:49
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zbhwel

专家顾问 (知名作家)

【答案】应助回帖

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wo405146793(20091783代发): 金币+12 2018-05-19 22:51:38
原材料氧含量50ppm,板材最终130ppm,实际增氧量还是比较大的。
如果用酸洗是否能显著降低?这要取决于你对成品0.5mm的板材做横截面显微组织观察和测量渗氧层厚度,如果渗氧层厚度比较薄,采用酸洗去除后仍在成品公差范围内,可以采用酸洗方法去除。但这是不得已的后续补救措施。
解决该问题的办法还是应加强预防措施:
纯铌一般的退火都是采用真空退火。但既然是采用真空退火,但成品板材最终增氧量还是比较大的,说明真空保护的效果不明显。所以,要检查真空度是否不低于5E-2Pa,还有一个重要指标是真空退火前操作检测的退火炉的压升率,即漏气率。如果压升率较大,真空度再高都没用。
另外一点也比较重要,就是热轧转冷轧的时候,必须在最后一次热轧或温轧后、酸洗和铣面,确保表面的氧化层和渗氧层都去除干净。
主要从事稀有金属钛合金、钽铌及其合金,铍青铜材料及管棒线材塑性加工技术研究与生产。
3楼2017-11-26 10:24:21
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