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银虫 (小有名气)

[求助] 聚氯乙烯(PVC)发泡材料的制备已有5人参与

小的第一次做PVC发泡材料,遇到了一些问题,经过几次尝试后依然以失败告终,因此向各位大师求助!
配方:
聚合物:PVC SG-5(100)
热稳定剂:铅-钡复合稳定剂(5)
发泡剂:AC(偶氮二甲酰胺)(1)
发泡活化剂:ZnO(0.1)
泡孔调节剂:ACR-401(5)
发泡成核剂:(超微细重质)CaCO3(7)
内润滑剂:硬脂酸(0.6)
外润滑剂:石蜡(1)
工艺:
挤出机部分参数:SHJ-20 同向双螺杆挤出机,长径比为40;
温度设置(实验温度):一区(147±1)、二区(160±1)、三区(168±1)、四区(169±1)、五区(177±1)、机头(175±1);
主机频率:8Hz(螺杆转速约为96 rpm);
喂料机频率:5Hz(转速约为60 rpm);
在上述工艺中,物料在螺杆里的停留时间约为4 min;
现象:
(1)刚开始挤出时,样条截面几乎没有泡孔。随着挤出的进行,五区温度逐渐上升(最高可至182℃,其它几个区基本没有变化),样条截面泡孔逐渐增多(发泡后的样条仍不能浮于水面),样条颜色逐渐变黄且样条表面逐渐变得凹凸不平(似毛毛虫),不久后发生降解(从开始挤出到降解约20 min)。
解决思路与方法:
(1)样条表面逐渐变得凹凸不平:
“个人以为”是熔体强度不够,于是加大了ACR401的量,最大至10份。但此种现象没有明显好转。
(2)随着挤出的进行,五区温度逐渐上升,样条截面泡孔逐渐增多:
“个人以为”是AC发泡温度过高,于是加大了ZnO的量,最大至1份。但此种现象没有明显好转。
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MYD
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zhoubaocui

新虫 (初入文坛)

【答案】应助回帖

先造粒再挤出,效果会好很多,还有开始进料区的温度不用那么高。
8楼2015-07-31 10:25:43
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